中國石化新聞網訊(白曉飛)經過近一個月的試運行,洛陽石化動力生產管理部化纖凝結水精處理裝置運行平穩,長期作為降級使用或排放的化纖裝置凝結水實現穩定回收利用。按目前每小時回收凝結水約50噸計算,年可創效600萬元以上。
洛陽分公司化纖裝置自2000年建成投產后,每小時可產100噸以上的凝結水。但由于這些凝結水受到化工裝置加工物料(如苯、甲苯和二甲苯等苯系物以及醋酸、對苯二甲酸等)污染后,造成電導率、硅含量超標,無法再次使用,只能降級使用或排放,造成了大量的資源浪費。2009年7月,在總部的支持下,洛陽分公司與北京某公司簽訂100T凝結水精處理項目技術協議。項目結合化纖凝結水現狀及現場條件,決定首先對水質相對穩定的芳烴抽提裝置凝結水進行回收。2011年1月16日,該項目建成投用,凝結水裝置調試產水合格,回收至除鹽水罐。經過處理后的凝結水,含油、鐵離子、電導率等指標均達了高壓鍋爐用水水質要求,既回收了相當于二級除鹽水水質的水量,又回收了部分熱量,節水節能效果明顯,實現了節能減排,保護環境的目的,創造了可觀的效益。
由于目前芳烴抽提裝置生產的凝結水量每小時最多只有60噸,化纖其他裝置的凝結水暫時還無法實現全部回收。下一步他們將繼續加大攻關力度,努力將水質穩定且指標較好的凝結水全部回收,為洛陽分公司的節能減排工作做出更大的貢獻。